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日前從伊力特玻璃制品有限公司了解到,該公司自2005年建廠以來,為了提高產品質量、增加花色品種、降低成本、節約能耗,不斷改善和優化生產工藝條件
,使企業從建廠初期月產120萬只到現在170萬只/月,較高可達200萬只/月,綜合成品率提高5個百分點,窖爐產出率1.6噸/m2,創出同行業較好水平。
由于伊力特實業股份有限公司逐年擴大的市場規模,帶動了相關產業鏈的發展,伊力特玻璃制品有限公司應運而生。與其他同行相比,該公司具有得天獨厚的銷售優勢,主要產品銷往伊力特實業股份有限公司,供應白酒包裝,產品不愁沒有銷路。反而常常出現供不應求的局面,這在伊犁地區乃至自治區都是少有的。雖說是背靠大樹好乘涼,但對于產品質量,代表產品形象的酒瓶,該公司的主要負責人都深感壓力很大。該公司的主要產品是乳白玻璃瓶,由于工藝特性,嬌氣不遮丑,有一點瑕疵就表現出來,業界大多不愿做。但是既然選擇了這一行,就要敢于向困難挑戰,該公司的領導層沒有退縮,從建廠開始加大技改投入,組織人力物力財力,精細化工藝管理。
該公司主要負責人之一鐘平貴經理介紹說:“為確保產品質量控制在疆內領先水平,建廠以來在技改上做了大量工作,使各個環節上得到改善。”
首先烘爐企業自己組織人員烘。烘爐就是新砌的熔爐從室溫逐漸升溫至工作溫度的過程,從二三十度的室溫均勻加熱至上千度的高溫。烘爐質量的好壞,決定了窯爐的使用性能,爐子烘得好,可以大大延長使用壽命。由于此項技術難度大,是一項風險高的技術工作,大多玻璃企業都是請專業烘爐隊來做。07年5月新的窯爐期上馬,該公司總結上個窯爐期外援烘爐的經驗,經過反復論證和精心準備,大膽決定自主烘爐,成為疆內靠前家獨立完成熱煤氣烘爐的玻璃企業。經過兩年的生產運行,該公司的熔爐熔化率達到每平米1.8噸。
數控機屬半自動化機械設備,由于其具有投入成本低,產品轉型快的優點,雖然很多廠家因為使用成功率低已經淘汰了,但該公司通過技改卻被運用得得心應手。06年5月引進3臺,08年又引進3臺,6臺數控機成了該公司酒瓶生產的關鍵設備。
做好一只瓶子要經過21道工序,從揀料、滴料到瓶子成型,每道工序都必須人工參與,成本費用高,勞動強度大,原來3個機組9個成型工,開關模子7個人,通過技改,由人工機改造成數控機,現在3組機只需4個成型工,開關模子5個人。節省勞動力的同時,減輕了技術依賴。
對煤氣發生爐給水系統的改進,僅投資4萬元即完成了全部工程。利用余熱產生蒸汽,用于管道吹掃和浴室供汽、供暖,經軟化預熱處理的水熱效高,產汽速度大幅度提高,一年五十萬元的外購蒸汽費用便節省了下來。
對混料機改造,將原來攪拌砼混土的攪拌機改為專用的全封閉的QH375型強制混合機,并加裝了霧化自動噴水裝置,將原直通水改為霧化水,減少了粉塵飛揚,改善了工作環境,延長了玻璃窯爐蓄熱室的使用壽命,提高了混合料的均勻度和質量,這一招提高了產成品率。
為提高產品的外觀質量,解決條紋造成的外觀缺陷,將原供料道適當加長,從而延長了玻璃液自然降溫過程,并在供料道上安裝了攪拌裝置,促使供料道內玻璃液的溫度均勻,減少了條紋的形成,提高了工序質量。
就是這一項項技改,一步步生產工藝中技術攻關,使伊力特玻璃制品公司從上馬到現在實現了從月產120只酒瓶到月產170只酒瓶的飛躍,嘗到了技改的甜頭。
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